根据查找和分析的情况,我们决定对洗苯塔捕雾器进行改造,以提高捕雾器的捕集效率,减少洗油雾滴进入净煤气管道。经过对几种材料的选择后,决定采用气液过滤网代替原捕雾器迷宫式翅片式折板,框架采用角钢重新制作。气液过滤网技术参数如下:型号与规格:32-90;技术条件:GB1220-84.其中化学成分:碳0.08%,硅1%,锰2%,硫0.045%,磷0.03%,镍8.0%,铬18.0%,钛0.09%。气液过滤网机械性能:抗拉强度:530MPa;屈服点:206MPa;伸缩率:40%;收缩率:60%;硬度:178HRC;电阻率:--。
按照洗苯塔捕雾架图纸内容,重新制作新捕雾器。捕雾器边框采用角度50角钢(材质Q235A)焊接制作,考虑到焊接变形、制作误差等因素可能导致捕雾器按照困难,边框尺寸高度、宽度和厚度方向缩小40mm,安装时采用木条塞紧固定。用直径16圆钢焊接过滤网框架,在框架上均匀缠绕10层气液过滤网,并装入捕雾器边框内,用扁铁沿纵横方向做拉筋固定。其它材料备件准备,如制作方形链接法兰一件,斜度为0.78木楔六根,若干垫片、螺栓等。
安全措施落实到位,塔内温度适宜,检修工作开始。将原有捕雾器吊出,新捕雾器装入,并用木楔塞紧固定,认真检查安装情况,同时对其它部件也做详细检查。确认无误后封闭人孔,洗苯塔按操作规程投用,检修结束。改造后的洗苯塔捕雾器工作正常,捕集效果良好,车间洗油消耗量明显下降,单耗值趋于正常,净煤气管道冷凝液排量大大减少,经对冷液化验显示洗油含量正常。经过改造后捕雾器捕集效率明显提高,单月洗油消耗平均降低48.5t,单耗平均降低61.4Kg/t。
改造后正常运行时洗苯塔阻力保持在0.5-0.7KPA范围内,(操作规程要求洗苯塔阻力≤1.5KPA),与改造前基本无变化,满足洗苯塔运行的工艺要求,满足煤气系统输送要求。捕雾器成功改造,解决了因捕集效果差而造成洗苯塔洗油消耗增加的问题。这不仅降低了车间生产成本,缓解了公司洗油供应的压力,同时也大大减少了净煤气管道冷凝液的排放,使用效果良好。
丝网除沫器生产厂家河北荣鹰金属网有限公司整理发布。