丝网除沫器如何改进才能提高气液分离效率?

日期:2019-08-22
导语:溶剂吸收工艺的设计溶剂单耗为15Kg/t,依据生产负荷计算,溶剂耗费量不该超越765Kg/d。在生产过程中经过统计发现,溶剂耗费反常升高时有发生,溶剂最高耗费量甚至超越2t/d,严重影 响着尾气循环工艺的正常运用。一方面分析影响溶剂耗...

溶剂吸收工艺的设计溶剂单耗为15Kg/t,依据生产负荷计算,溶剂耗费量不该超越765Kg/d。在生产过程中经过统计发现,溶剂耗费反常升高时有发生,溶剂最高耗费量甚至超越2t/d,严重影 响着尾气循环工艺的正常运用。一方面分析影响溶剂耗费的因素,探寻最优控制指标,调整吸收塔运转压力;另一方面临吸收塔丝网除沫器进行技术改造,在吸收塔顶运用改进型丝网除沫器, 提高气液别离功率。

原来所运用的雾沫别离器是圆盘式的,由丝网环绕紧压在一起而成型的,安装在吸收塔顶部气体出口附近。因为丝网被紧压在一起,使导流机构散布较少,碰撞到别离器上的很多雾沫没有聚集 到导流管中,大部分雾沫很难聚集成液滴流下来,即便有部分小液滴形成,也简单被气体出口附近的高速气流再次雾化并携带出塔,所以雾沫别离器的别离效果有限。同时,因为别离器较厚, 丝网缠得紧且压得实,气体和雾沫中的固体物被截留在丝网上,所以运转过程中简单出现阻塞,不光别离液滴的功率不高,并且还增加了系统的阻力。

2016年检修时将原来的丝网除沫器更换为改进型雾沫别离器,别离器全体改为锥形结构。这样做增大了空气与丝网除沫器的接触面积,有利于下降空气的流通阻力。将丝网均匀的分层环绕在一 个锥形固定架上,每层丝网网孔均拉成菱形,丝网全体均具有导流效果,别离下来的液滴在重力效果下沿菱形丝网下落、集聚,最后经过别离器的锥形边缘导向塔壁,并沿塔壁流到塔盘上。在 丝网除沫器中增设导流筋更有利于导流。实现别离、导流一体化后就不需要再设置导流设施。

技术改造和参数调整后,不光容积耗费量下降,同时也给后期尾气杰出循环创造了运转平台。在尾气洗刷塔顶部增加改进型丝网除沫器,可有用下降洗刷后尾气中水的含量。

在尾气洗刷塔出口管线水平段进气端设置旋涡导流设备,将气流变为螺旋状行进的旋流,气体在管道中呈螺旋状向前活动,在不断旋转行进的过程中,气体中的大部分雾沫沿着管壁被别离下 来,并聚集到管道的底部,顺着管道缓慢前行。因为离心力与流体流速的平方成正比,与活动截面的半径成反比,所以液滴在管道中所受的离心力远大于在设备内所受的离心力,因为管道的半 径远小于设备的半径,液滴在管道中的流速远大于在设备中的流速。管道本身便是一个巨大的气液别离器。在水平管结尾增加小型挡液板对微小液滴进行拦挡并引流。

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